作者:陈磊1 游国强1,2 李阳1 明玥1 杨明华1 李扬德3 李卫荣3
(1.重庆大学材料科学与工程学院;2.国家镁合金材料 工程技术研究中心;3.东莞宜安科技股份有限公司)
文章节选:
镁合金产品通常采用压铸工艺成形,在工业生产中得到广泛的应用。对压铸件的充型凝固过程进行数值模拟,可有效预测压铸件可能出现的各种缺陷及其大小、部位和发生时间,以便采取相应对策。尤其对于壳体类零件,其结构复杂,壁厚不均匀,压铸过程极易形成缩孔缩松等缺陷。
为此,本课题运用AnyCasting软件,对压铸AZ91D 镁合金复杂壳体类零件的充型凝固过程进行了数值模拟,根据模拟结果预测了缺陷可能出现的位置,制定出优化的成形工艺方案,从而减少了压铸件的缺陷,提高了铸件质量。
一、结构分析及浇注系统的设计
1.1 铸件结构分析
图1为使用Pro/E软件进行实体造型的复杂壳体类镁合金零件,零件长为475 mm,宽为360 mm,高为55.8 mm,平均壁厚约为2.5 mm。图1a为该零件的正面结构,右侧散热片的面积比较大,且壁厚较薄。图1b为反面结构图,实线圈出的部位为3个螺孔,该部位应避免出现卷气,缩孔缩松等缺陷。虚线圈出的部分结构复杂,且壁厚不均匀,易形成缩孔缩松等缺陷。
(a)正面图
(b)反面图
1.2 浇注系统的设计
该零件散热片面积较大,壁厚较薄,容易产生浇不足及冷隔等缺陷,因此浇注系统应设计在有散热片一端。这样既可保证散热片的成形,也有利于零件的整体充型。为了便于充型,零件上的三个螺孔及其它小孔不铸出。使用三维软件Pro/E进行实体造型,带有浇注系统及溢流槽的模型见图2。
图2 初始浇注系统设计
根据铸件壁厚确定t、 Vn,参考铸造手册可确定内浇口面积为320 mm2,压室直径为70 mm。
二、铸造工艺设计及分析
2.1 主要铸造工艺参数
铸件材料为AZ91D,模具材料为H13,根据铸造手册,镁合金的浇注温度范围是640~700℃,模具温度范围是180~220℃,由于该零件布有较多散热片,对金属液流动性要求较高,对此可以通过提高浇注温度及模具温度来改善合金的流动性。综合考虑,浇注温度定为685℃,模具初始温度210℃。
镁合金的充填速度一般为40~90 m/s。根据公式:S1V1=S2V2 ,可将充填速度转化为压射速度,式中,V1 与V2 分别为压射速度和充填速度,S1 与S2 分别为压射冲头面积和内浇口面积。 根据计算,得内浇口面积为350 mm2,压射冲头面积为3846.5 mm2,选择压射冲头速度为7 m/s。
2.2 原始方案充型模拟分析
使用铸造工艺模拟软件AnyCasting得到的凝固结果见图3。图3a为铸件完全凝固的时间分布图,整个铸件凝固所需时间为25.6 s,蓝色区域凝固相对较早,红色区域凝固相对较晚。 利用AnyCasting 提供的Retained Melt Modulus(残余熔体模数)可以预测铸件缩孔缩松的位置。模拟结果见图3b,缩孔主要分布在实线圈出的光亮处。 图3c为铸件内部最大缩孔剖面分布图,可见该部位缩孔缩松缺陷较多,主要原因为该部位在凝固后期缺少金属液补缩。
镁合金压铸件凝固时的缩孔缩松与铸件的形状结构有关,缩孔缩松一般出现在与薄壁区域相连的厚壁区域。当铸件厚薄不均时,金属熔体在模具中的冷却速度不同,与模具相邻的薄壁部分先凝固,厚壁部分凝固较晚。因此在凝固过程中形成孤立熔池,且因无外部金属液补充,因此铸件缩孔多集中出现在金属液最后凝固及金属液积聚的热节处。图3d是散热片部位内部剖面图,可以看出,在散热片部位,金属液凝固较早,成形良好。
2.3 优化方案1及模拟结果分析
针对原方案存在的缩孔缩松等缺陷,从两个方面对其进行优化: ①对铸件排溢系统进行优化; ②在工艺参数上进行优化。
由原方案可知,散热片部分成形良好,可以适当的降低浇注温度和模具温度,这样可以减少厚大部分金属液积聚处热节的热量,降低压铸件厚大部位凝固过程的收缩,进而减少缩孔缩松缺陷。综合考虑,浇注温度降为670℃,模具温度降为180℃,优化后的零件图见图4。
按上述方案对该压铸件进行数值模拟,模拟结果见图5。
由图5a可见,缩孔缩松减少不多;而由图5b可见,散热片成形良好。 优化方案1是通过增加溢流槽数量和体积,降低浇注温度和模具温度的方法,但效果并不明显。溢流槽与铸件相连接的部位太薄,在厚大部位凝固时,这部分薄壁组织基本已凝固,它对厚大部位补缩的补缩能力比较差。降低浇注温度,可以减少厚大部分金属液积聚处热节的热量;降低模具温度,可以加快金属液的冷却速度,但是,与厚大部分相连的薄壁部分仍然先于厚大部分凝固,最后凝固的厚大部分成为孤立熔池,得不到金属液的补缩。因此,上述方法未从根本上解决厚大部位的补缩问题,故其缩孔缩松缺陷并无明显变化。
2.4 优化方案2及模拟结果分析
针对原方案和方案1模拟结果中的缩孔缩松缺陷,方案2优化了浇注系统,工艺参数同方案1,具体零件图见图6。
在压铸件
缩孔缩松多的厚大部位开设内浇道。在压铸件中,与薄壁相连的厚大部位凝固较晚,容易形成孤立熔池,产生缩孔缩松,将厚大部位与内浇道相连,内浇道的金属液就可以对孤立熔池进行补缩,可以减少缩孔缩松等缺陷。 按上述方案对该压铸件进行数值模拟,模拟结果见图7。
图7a中的缩孔缩松明显减少,图7b 中散热片成形良好。 由此可见,通过在厚大部位设置内浇道,来改变厚大部位的凝固顺序和增加对厚大部位的补缩,可以有效减少厚大部位的缩孔缩松。工程应用上采用这种方案来减少甚至消除缩孔缩松等缺陷,可以提高压铸产品的质量。
三、结论
(1)压铸AZ91D镁合金复杂壳体类零件,缩孔缩松缺陷一般出现在与薄壁区域相连的厚壁区域,原因在于厚大部位最后凝固时没有金属液补缩。 (2)在厚大部位增加溢流槽的数量和体积、降低浇注温度和模具温度,由于其补缩能力有限,以致缩孔缩松等缺陷减少不多。 (3)在厚大部位设置内浇道,由于改变了厚大部位的凝固顺序,增加了对厚大部位的补缩,从而有效地减少了缩孔缩松等缺陷。